日前,
发电机降噪改造项目在
西南工程公司井下作业分公司综合试油队完工。现场员工对该改造项目的效果给予了积极评价,认为改造后的
发电机产生的噪音达到国家规定标准,有利于维护现场作业人员的职业卫生健康权益。
长期以来,在油气井下作业现场使用的
发电机运行中产生的噪音过大,不能满足国家规定的降噪要求,对现场作业人员的身体健康产生不利影响。这次项目改造,研究人员采用三项改进方法措施,达到了降噪改造效果。
“在改进
发电机散热系统中,我们对发动机与散热口加隔音墙,阻止发动机噪音通过散热口直接传播,减少噪音排放,降噪效果明显。”项目主研人员杨庆辉说。对
发电机箱体,他们也加装了隔音棉,减少发动机噪音通过箱体直接传播,减少了噪音排放。同时进行消音改进,在排气口加装2级消音器,在一级消音后再次消音,让排气口排出的噪音更低。
据了解,根据行业要求及规定,井下作业分公司综合试油队现有
发电机噪音排放不达标,如果全部更换降噪
发电机18台按照每台12万元算,需要花费216万元,改造后的现有
发电机,噪音排放同样满足了规定要求,改造费用仅需每台2万共需36万元,节约成本180万元。
一位项目研究人员说,在项目完工报告中,我们提出了操作规程规范要求及安全注意事项,明确了现场操作人员在使用前,要检查
发电机外壳隔音棉是否完好有无破损;使用过程中注意监控发动机温度、避免高温造成设备故障,让
发电机房门处于关闭状态;同时,在使用
发电机时对噪音进行跟踪检测,让
发电机降噪改造效果实现最大化。