近期,
茂名石化炼油分部联合四车间
液膜脱硫装置经过改造开工后,干部员工发现碱液的液面上升较快,平均每3天左右就要送废碱一次,同时碱液的浓度也下降较快,最终导致液膜脱硫后的精制液化气质量不够稳定,一般维持5天左右就有一次波动。
车间高度重视该问题,积极装置工艺管理人员进行专项问题攻关。通过对装置进行深入分析和摸索排查,不断寻找问题的根源,经过连续的观察和实验比对,最后确定碱液液面上升过快是由于事故瓦斯进装置带水所致。水呈酸性,进入装置后,与装置的碱液发生中和反应,使装置内的碱液浓度明显下降,严重影响到精制液化气质量。但是,如果直接停下事故瓦斯,系统内的混合气体又容易达到爆炸极限,威胁安全生产。
“必须想办法尽快解决。”车间攻关组成员达成共识。一有空,他们就泡在现场实地观察,同时细心优化操作,经过多次调整和分析气体情况,最终通过在确保液膜脱硫尾气含氧不超指标的前提下,减小氧化再生塔的进风量,再次基础上再逐渐减小直至停下事故瓦斯。经过5天连续观察,碱液液面下降至2%,碱液由原来的10天消耗碱液9吨减少至4吨,且质量平稳未发生波动。据测算,优化后,每年可节约瓦斯以及碱液消耗115.1万元。
(刘丽婷 廖树茁)