近日,中国石化
广州石化重油催化装置(下称重催装置)通过技术攻关与优化调整,减压
渣油掺炼量从每小时25吨提高到35吨,每月可多掺炼减压
渣油近7000吨,增效200余万元。
重催装置主要加工蜡油及减压
渣油,生产汽油、柴油、液化气等产品。
渣油是石油中最难利用的重质组分,在确保装置安全环保生产的前提下,提高掺炼
渣油是攻坚创效的重要措施。在持续攻坚创效中,技术人员通过计算,发现装置掺炼减压
渣油还有“余量”。如何把这部分“余量”通过技术攻关“挤”出来,成为该装置技术人员近期的工作重点之一。
在掺炼的减压
渣油成分中,含硫量比轻质蜡油高,还含有少量重金属。为解决掺炼过程中可能出现的问题,装置技术人员反复查找资料,学习同类装置的先进经验,并结合该装置的实际生产情况,多举措开展攻关优化。他们联系生产调度部门优化蜡油组分,适当调整提高轻质原料组分;适当降低蜡油加工量以降低装置生产负荷,抑制生焦量,降低下游单元系统处理负荷;增加钝化剂的加入量以及新鲜催化剂的添加量,控制催化剂活性;适当提高第一再生器的催化剂料位及主风量,提高第一再生器的烧焦能力。
通过持续攻关优化,制约装置提升减压
渣油掺炼量的“瓶颈”被攻克,减压
渣油掺炼油量较攻关优化前提高了10吨/小时,装置产品总液收稳定保持在80%以上。掺炼量增加期间,装置生产安全平稳。(