今年来,面对开井数持续上升、化学药剂价格大幅上涨的实际,江汉采油厂按照“效益为中心”的原则,从技术革新和优化管理两方面入手,双管齐下开展工作,实现节约药剂用量降本增效的目的,取得显著成效。
原油从各集油站到联合站后,首先要将油气水分离,原油脱水过程中需要加
破乳剂,加速油水分离。
破乳剂浓度不足,达不到破乳效果;浓度过大,又会造成不必要的浪费。该厂由采油工艺研究所牵头,与生产厂家加强交流沟通,积极引进新工艺、新技术。为控制集输系统
破乳剂用量,在全厂集输系统开展脱水药剂试验,根据投加浓度、污水含油、油中含水等指标,从市面上多个产品中筛选出更高效化学药剂,在钟市油田现场试验后表明,在满足正常生产的前提下,
破乳剂投加量大幅下降。据悉,下步该工艺还将在全厂范围全面推广应用。
在开展硫化氢隐患治理的过程中,工艺所技术人员查阅大量资料,结合该厂原油生产实际,创新设计了一种用于气体除硫的撬装装置。该装置由除硫反应器、离心泵和加药箱及电器控制部分组成,岗位员工在值班室内操作控制面板,就可以完成监测硫化氢浓度、启泵、调整排量及喷淋级数等操作,既大大降低了除硫剂用量,又有效降低了安全风险和员工劳动强度。该装置在代河站应用后,代河站除硫剂用量由每月1.8吨下降到每季度0.1吨,全年可减少除硫剂20.6吨。
除了技术革新,该厂还在优化管理上下功夫,由采油工艺研究所牵头,积极开展加药制度优化工作。厂、区技术人员密切跟踪各站点药剂使用情况,根据气温、单井回压、来液温度和含水等数据,动态调整加药制度,优化加药方案。
围绕新沟片区,技术人员在确保交油含水达标的同时,不断优化脱水设备运行参数,尝试减少各站点
破乳剂用量,目前除洪湖油田外,其他站点全部停加
破乳剂。针对广华混输距离长、部分区块原油粘度大的特点,厂区技术人员加强合作,密切观察外输压力、原油脱水情况,逐步减少部分站点的药剂投加量,高12站、习二站等站点药剂用量大幅减少。同时,算好“成本账”,通过对比拉油运费和药剂费用,提出
工艺优化方案,停用全部拉油站点的脱水药剂,将含水油集中到王场联合站处理,把
破乳剂的使用量控制在最低水平。在注水系统根据来水PH值实时调整王一站、钟市站、浩口站液碱投加量,尽量将PH值控制在7±0.2(标准要求7±0.5),在保证水质的前提下,进一步减少液碱用量。截止目前,全厂采、注、输系统加药站点由去年的28处下降到目前12处,药剂用量与去年同期相比减少222吨,节约费用129.7万元。