今年以来,
江汉油田江汉采油厂坚持“效益优先、重点优先”原则,围绕产建效益方案部署,大力推广应用二开制井身结构、PDC钻头等新技术、新工艺,加快
新井产建节奏,用“技术驱动”助力
新井产建降本提速。
由于王场油田在地质构造的复杂分布特点,以往钻井施工中,为避免井下复杂情况,往往采用三开、甚至四开的井身结构,增加了技术套管消耗,使其套管成本费用远高于其它区块。为此,该厂建立多部门信息共享平台,工程、地质、设计等部门技术人员紧密结合,围绕复杂井区待钻井王16斜-1、黄15斜-8井,做好井筒、地层、地面情况的调查工作,及时调整钻井工程方案,优化井身结构,提出采用339.7mm表层套管代替“导管+244.5mm深表层套管”方案。应用后,两口井平均钻井周期由定额的24天缩短至17天,节约钻井投资60万元;录井周期减少13天,节约录井费用4.09万元。针对易发生恶性井漏、溢流的复杂区块
新井王4斜-3-19、王北11斜-13井,技术人员选择采用“导管+深表套代替表套+技术套管”,实现简化井身结构。方案实施后,两口井平均钻井周期缩短4天,节约技术套管和钻头费用149.2万元;录井周期减少了8天,节约录井费用2.73万元。
针对今年
新井钻探双靶点井多、深井多、稳斜段长、防碰绕障点多等技术难题,厂技术人员认真分析各区块的地层岩性特点,总结推广以PDC钻头代替牙轮钻头定向工序的区块化钻井模式,实现了老新、王场、广北等多个区块PDC定向突破,减少了起下钻次数,有效缩短钻井周期,加快
新井投产速度。其中,广北蚌湖岩性钻井周期同比减少5天,老新油田在进尺增加的前提下,钻井周期同比减少1天,两个区块16口
新井的录井周期同比缩减48天,节约费用16.34万元。