9月7日,
西北油田采油三厂在TK842CH井通过实施“
注气+堵水”复合工艺,目前正在进一步评价。这是该厂积极创新
注气新模式,逐步形成以
注气融入堵水、大规模推水为特色的“
注气+”新模式,盘活了低效油井新动能。
年初以来,针对多轮次单井
注气效果变差井等问题,采油三厂通过探索“
注气+堵水”、“
注气+大规模推水”等复合工艺,优化
注气方式、复合挖潜提效率,全力提升
注气效率,改善气驱效果,盘活了低效
注气井。
“
注气+堵水”释放低效井潜力
随着
注气开发工作的不断推进,在
注气三采过程中,油体能量进一步衰竭,单一
注气难以打破油水压差,导致
注气效果呈变差趋势,通过“
注气+堵水”复合工艺,削弱水体,进一步释放低效油井潜力,提升
注气效率。
T706井经过三轮次
注气后,
注气效果变差,最近一轮
注气100万方,生产过程中呈高含水状态,日产能仅0.2吨。
“我们对T706井近年来采油情况进行分析,通过精细刻画储集体结构,强化剩余油分布认识,发现该井有被底水窜进而封挡在顶部的结构型剩余油,经过多轮次的分析、讨论、研究、论证,决定对该井实施‘
注气+堵水’复合工艺。”开发研究所所长蒋林说。
1月13日,对该井针对性实施“
注气+堵水”复合工艺,通过封堵水窜通道释放顶部剩余油,油井实现了无水生产,稳定受效期间2毫米油嘴自喷生产,油压5兆帕,日产油16吨,截至目前,T706井累计增油2884吨。
T706井的成功让采油三厂尝到了甜头,开发研究所的技术人员信心爆棚,利用同样的复合工艺,扩大同类型油井的实施力度,成功实施6井次,累计增油5976吨。
“
注气+大规模推水”动用远端剩余油
截至9月8日,采油三厂“
注气+大规模推水”
注气新模式,对同类型的T754CH、TP107X油井实施优化3井次,增油3315吨。
“面对低油价的压力,效益开发是关键,我们通过进一步加强油井地质资料的分析认识,从源头上寻找提效空间。”蒋林说,“
注气+大规模推水”
注气新模式,就是针对
注气后气体优先在近井聚集,导致开井后气体回吐,置换效率低等问题,通过注水将注入气推向远端储集体,扩大波及范围,实现高效置换。
塔河八区的TK896井位于油气富集单元S86单元的东部,酸压沟通溶洞,自喷产油8540吨后见水停喷,后实施
注气50万方,开井生产期间气体回吐严重,仅产油295吨。
开发研究所技术人员利用DSG软件对该井地震资料刻画认为,TK896井井周有多阁楼体存气空间,首轮
注气回吐的原因为注入气存于近井,未有效波及远端顶部储集体所致。
根据TK896井的特点,在第二轮
注气设计中,采油三厂对TK896井量身定做了“
注气+大规模推水”
注气新模式。该井通过
注气100万方,推水1.5万方后,实现稳定自喷生产,日产油25吨,周期增油2002吨。