江汉油田江汉采油厂潭口采油管理区代河站内,高架罐
硫化氢含量持续下降,撬装式气体除硫装置应用宣布成功。这是该厂首个采用撬装式气体除硫装置的站点,它的成功标志着该厂技术脱硫的手段更趋多元。
江汉采油厂历经多年开发,受石油性质影响,部分区块、单井、系统中均伴有硫化物或
硫化氢气体的存在。截至目前,全厂共有涉硫处理站点16座,含硫油井88口,给安全生产带来严峻考验。针对油井含硫现状,在新沟、马36、潭口、代河等8个区块,全面开展含硫井现状调查分析研究,强化
硫化氢源头治理,严格控制
硫化氢风险点,切断
硫化氢挥发源。技术人员通过对比优选生物除硫剂和化学除硫剂,制定出“日常投加生物除硫剂为主;间开加药、定期挤注、燃烧进加热炉为辅”的现场防护措施,为不同含硫浓度、不同产量下的油井制定除硫方案,确保治理收到成效。今年,厂通过在低气量拉油站点采取湿法除硫、在高气量站点加装除硫反应罐,现场实施后,促使7个超标油站有6个达到剂量标准。同时率先在王场卸油台、马71拉油站点应用密闭装卸油工艺,有效降低了安全风险和员工劳动强度。
注水系统由于受硫酸盐还原菌滋生影响,部分注水站点硫化物超标影响水质。对此,今年厂工艺技术人员先后在马71、新一、马36等高含硫站点,积极开展微生物抑制SRB药剂试验,促使出站水中的硫化物含量均降至标准范围内。在钟市注水站开展投加微生物抑制注水管网SRB滋生试验,连续投加一个月后,跟踪监测的6口注水井井口硫化物含量均降至零;广华站1#储油罐由于长期储存有污油污水,罐内硫化物含量高达70毫克/升,工艺技术人员通过分析论证制定出“向罐内投加微生物除硫、再通过广46井回注处理”的方案,实施后,罐内硫化物含量降为零并完成回注处理,节约了运行成本,消除了安全隐患。